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离心式压缩机喘振原因分析与预防措施

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化工自动化及仪表 第44卷 离心式压缩机喘振原因分析与预防措施 许治勇 李 瑛 吴章炜 卢 欢 刘延博 (上海理工大学) 摘 要 深入解析并探究了喘振产生的多种原因,描述了影响离心式压缩机喘振发生的多种因素,并提 出了相应的防范措施,使离心式压缩机工况点始终保持在稳定工况范围内。 关键词 离心式压缩机喘振原因分析预防措施 中图分类号TH452 文献标识码 B 文章编号 1000—3932(2017)05-0504-04 离心式压缩机工作的基本原理是叶轮高速旋 常严重的气流“脱离现象” ,气动损失增大,叶 轮末端口处产生负压区,导致叶轮后面部件正压 转时不停地将制冷剂气体吸进,又不停地将它沿 叶轮半径方向甩出去,使气体的压力和速度都得 到增大。由叶轮甩出来的气体再进入流道截面面 积渐渐增大的扩压器,气体通过扩压器时速度得 气流沿反方阿“倒灌”,倒回到叶轮内,增大了叶 轮流道内的混合流量,叶轮恢复正常工作。若此 时压缩机的工况点仍处于喘振点,气流的这种 “倒灌”仍会持续发生。这就是导致压缩机发生 喘振的内因 。 到降低,而压力得到提高。此过程中,气体在前进 时,使绝大部分动能又转化为静压能。由此可见, 叶轮和扩压器是完成离心式压缩机升压过程的核 心部件。 事实上,这是气流在交替倒流时产生的强烈 冲击的结果。这种冲击造成机器强烈的振动,若 不采取保护措施,将造成压缩机严重的损坏,这就 是“喘振” 。 1.2 外因 喘振是离心式压缩机反常的、不稳定的、不平 衡的运行状态,对压缩机具有很大的危害,不仅会 影响机组的工作效率,而且会损害压缩机的使用 年限。在正常工况条件下运行一段时间后,离心 式压缩机的工况会慢慢移向喘振区域。因此,在 在喘振过程中喘振幅度大小和频率高低与管 网容量的大小息息相关。由相关资料可知,管网 的容量和喘振的振幅成正比关系,和喘振的频率 成反比关系 。 管网由与压缩机一起工作的设备、装置、容 现实生产中,深入研究喘振原因,分析喘振机理, 并对压缩机采取相应的预防措施,对压缩机长期 安全运行具有一定的现实意义。 1 喘振的原因 引起离心式压缩机喘振的原因有两方面:压 量、阀及管道等部件构成 。例如高炉、空分设 备、催化裂化装置的再生塔、烧结机、污水净化池 缩机叶轮中的气流在非工作面产生的“旋转脱 离”,是发生喘振的内在原因;而发生喘振的外部 条件是与压缩机一起工作的管网系统的参数和特 性。外部条件满足于内在原因时,压缩机就会发 生非正常的现象——喘振。 1.1 内因 等装置及其与压缩机相连接的管道、阀、消音器及 过滤器等。 在管网容量很小的情况下,其工况点在压缩 机的左右支时,叶轮中产生的旋转脱离并不一定 引发喘振。这是因为管网容量很小,压缩机流量 一发生变化,管网能够及时响应,相应的流量和压 图1为小容量管网系统的离心式压缩机特性 当离心式压缩机的实际工作流量小到一定极 限时,导致气流方向发生变化,在叶轮进口处产生 力也能及时跟随变化。 很大的正冲角,使叶轮叶片上的非工作面产生非 曲线。其中A点为原始正常工况点。假设流量突 作者简介:许治勇(1989-),硕士研究生,从事制冷和低温工程的研究,xuzhiyong_job@163.com。 第5期 许治勇等.离心式压缩机喘振原因分析与预防措施 505 然发生变化,减少了AQ,致使压缩机的工作点A 和管网的工作点A分别移至 点和C点。波动 后,压缩机的排气压力p 和管网阻力p。存在一 定的压差。正是这压差(△p=P 一P )迫使气体 流量加快从压缩机流向管网。结果同时增大了压 缩机和管网的流量,使两者的工作点逐渐回到正 常工况点A。同理,工况点位于左支时(见图1中 的A 点),同样具有上述结果。 压力p Q ’Q一’ Q Q一 流量Q 图1 小容量管网系统的离心式压缩机特性曲线 在管网具有一定容量的情况下,工况点在压 缩机的左支时,叶轮中产生的旋转脱离才能导致 喘振发生。这是管网容量大的缘故,进入管网的 流量相对于管网而言只发生了细微变化,并不能 立即引起管网中压力的反映。 图2为大容量管网系统离心式压缩机的特性 曲线。工况点在性能曲线的左支时,图2中A点 为正常工况点。若调节压缩机出口节流阀门来减 小流量,管网特性曲线发生变化由位置1上移到 位置2。此刻,压缩机排气的流量和排气压力都 相对减小。而管网的容量很大,并未引起压力的 及时变化,结果造成管网的压力超过压缩机的排 气压力,进一步导致压缩机的流量降低。当管网 中的流量大到一定程度时,开始形成由容器向压 缩机的反向输送气体,压缩机的流量经历了从有 到无,又从无到有的过程。此过程中,压缩机的工 作点由A 经B点跳至c点。此刻,管网容器处于 双重任务状态,既要向外输送气体,又要向压缩机 输回气体。结果导致容器的压力和流量下降,沿 图2中的曲线2,由A 点一F点;对应压缩机出口 压力也一起下降,其工作点到达D点。此时,倒 流还在继续,容器中的压力仍可以继续下降。可 是,压缩机工作点到达了最低点.D,压力无法再继 续下降,最终,压缩机的出口压力有可能大于容器 的压力,则倒流不再发生。此时,压缩机又重新恢 复正常,开始向容器输送气体,其工作点由D点 跳至层点,E点的工作流量很大,容器中增加的流 量大于容器减少的流量,容器开始存流量。于是, 压缩机的背压和管网容器中的压力开始慢慢上 升,压缩机的工作点E和管网的工作点F分别向 点A和A 移动。当压缩机的工作点到达A点后, 容器中增加的流量仍大于容器减少的流量,所以 容器内的压力仍继续升高,但此时压缩机的工作 点达到了最高点,压力无法再继续升高。结果,形 成容器中的压力超过压缩机的排气压力,倒流再 次形成。如此周期地来回循环,造成整个压缩机 连续发生喘振现象 。 一l  流量Q 图2 大容量管网系统的离心式压缩机特性曲线 2喘振的影响因素 2.1压缩机性能 结构参数因素。离心式压缩机内部结构设计 对喘振起到很大的影响,因为它影响到压缩机性 能曲线的变化,从而可能引起喘振。压缩机内部 结构设计涉及到叶轮和扩压器的气动布局、叶轮 的叶片数、扩压器的结构及导叶的开度等。 进气状态的影响。叶轮的工作原理是离心原 理,根据物理离心力公式: 2 F: =mⅢ。 r 式中 ,——离心力; m——气体质量; r——圆周半径; ——运行速度; ——转速。 在叶轮高速旋转的过程中,密度大的气体有 更大的向外运动的离心力,但由于叶轮流道结构 设计的限制,气体在腔体内挤压,又会增大气压。 506 化工自动化及仪表 第44卷 因此得出结论:任意增大气体密度或增加单位体 积内气体质量的因素都会使p-Q曲线上移;同理, 气体密度减小或单位体积内的气体质量减少都会 使P—Q曲线下移 。在现实生产环境中,温度、压 力及成分等是能够影响气体状态的因素。 转速的影响。根据离心力公式可知,离心力 与速度的平方成正比的关系,与转速的平方也是 成正比的关系,所以当增大转速W时,离心力将 会增加,气体在容积内的压力也会增加,使压缩机 性能曲线向上移动;同理,当减小转速W时,离心 力减小,气体在容积内的压力会有所减小,使压缩 机性能曲线向下移动。 2.2管路性能 某压缩机原在正常工作点,之后因某种原因, 系统发生波动,导致管网中压力增大很多,促使管 网性能曲线上移(假如压缩机的性能曲线未发变 化),结果会导致压缩机出现喘振 。 2.3气体分子质量 相关实验证明,离心式压缩机在相同转速、恒 压运行的情况下,气体分子质量越小,就越容易发 生喘振;相反,气体分子质量越大,就越难发生喘 振。 2.4综合因素 当某种原因导致两种性能曲线同时出现波动 时,无论过程怎么样,只要工况点落在喘振区内, 喘振就会发生 。如在离心式压缩机升速、升压 过程和降速、降压过程中,改变转速就是改变压缩 机性能曲线,改变系统压力就是改变管网性能曲 线,两种性能曲线都在变化。因此在现实操作中, 可联合调节两种性能曲线的变化,使压缩机在稳 定工况区内正常工作。 3防喘振措施 3.1 结构设计上防喘振 在压缩机结构设计上,可以采用如下方法: a.采用电磁阀控制导叶的开度 ,进而控 制流量始终处于喘振流量的最小值之上,阻止工 况进入喘振区; b.改变压缩机的设计导致的与旋转失速有 关的叶轮叶面曲度; C.改变叶轮叶片数量,使进入叶轮的气流重复; d.增加压缩机级间密封度,减少级间窜压的 可能性; e.运用可变扩压器,在工况发生变化时通过 减小扩压器排气流道截面积来间接改变气体速率 大小进而防止喘振; f.可变扩压器不仅能显著改善机组喘振点, 而且降低机组在满负荷和部分负荷的振动。 3.2调节工况防喘振 工况的调节是在不引起机组喘振的情况下, 满足用户基本要求,并保证机组运行效率良好的 一种操作方法… 。调节方法有以下几种: a.离心式压缩机出口节流调节。通过调节 压缩机出口节流阀门开度来改善管网系统特性, 以满足工艺流程对流量或压力的要求,从而防止 喘振的发生。 b.离心式压缩机进口节流调节。通过调节 进口节流阀门的开度来改善压缩机性能特性,以 满足管网对流量或压力的要求,从而防止喘振的 发生。 c.离心式压缩机的变扩压器叶片角度调节。 通过调节扩压器叶片的进口安装角,从而改变叶 片扩压器的进口冲角,使压缩机性能曲线左右偏 移,改变压缩机的性能,满足管网的各项要求,从 而避免喘振的发生。 d.离心式压缩机的变转速调节。调节转速 进而改变压缩机的性能曲线,使工况点处于正常 工作区,防止喘振的发生。 e.热气旁通调节,即等流量控制法。在机组 进入喘振工况之前时,通过及时打开热气旁通阀 来调节工况,使机组避免进入喘振区,进而保护机 组。通过热气旁通阀把冷凝器和蒸发器串通,使 冷凝器中的高压气体能够及时转移到蒸发器中, 冷凝器的压力得到降低,蒸发器的压力得到提高, 进而使压缩机的压头得到降低,压缩机的流量得 到增加,达到改善压缩机工况防止喘振的效果。 4 结束语 针对离心式压缩机喘振原因,进行了深入的 分析和研究,并给出了影响离心式压缩机喘振发 生的各种因素,最后根据对应的影响因素,进行相 应的工况调节来防止喘振的发生,使离心式压缩 机始终保持在稳定工况范围内,保证了压缩机的 长期安全运行。 参 考 文 献 [1] 唐善华,薛献忠.离心式压缩机喘振问题分析[J]. 油气储运,2004,23(1):36~38. (下转第511页) 第5期 张 尊等.采用主站跟踪法实现触摸屏与¥7-400冗余系统的连接 51 1 1 。需要注意的是,由于是冗余设计,两个CPU 的MPI地址都为2,但是同一时间只有一个CPU CPU对应的连接即可。由于触摸屏与冗余CPU 的自动切换是由¥7-400H程序和继电器得失电来 实现的,因此触摸屏不需要特别组态。但是需要 在连接参数选项中,将“扩展插槽”和“机架”设置 为空,如图5所示。 的MPI口接入网络,因此不存在地址冲突情况。 3.3触摸屏通信组态 0 0 0 0 0 在触摸屏通信组态中,只需建立一个与冗余 ~ I e旰a∞ ————习 HMI翻 B阻甜rate 《 _—— 扣t station address( E ) meg Expan ̄-i sbt A曲∞scess po¨『一g茏  网l s  囱c o ̄tahon 囱Or ma ̄er onthe bus f广 图5 触摸屏连接参数设定 4 结束语 理方法[J].化工自动化及仪表,201 1,38(6):768~ 采用主站跟踪法,通过始终选择连接主CPU 770・ 的方法,使触摸屏与¥7-400H的连接能在冗余系 统中自动切换。该方法实现简单,在主CPU运行 出现 障时,随着 系统的切换, 速 [2]孟磊,邹志云,赵丹丹,等・基于PLC和触摸屏的电 加热水浴温度控制系统设计[J]・石油化工自动化, 015[3] 2,51(3):3,, 将通信连接切换到另一CPU上。但是主站跟踪 法也有局限性,由于它与¥7-400H冗余站之间只有一路连接,当触摸屏与¥7-400H之间的网络线 路出现故障时,不能实现有效的自动切换,因此该 马宁强张琦? 于PLc网络通信的喷射腐蚀 .机控制系统的研究[J]化工自动化及仪表,20l3, 40(8)1025~l028. :[4] 张利平张武军,郑望.西门子RS485中继器在风机 控制系统中的应用[J].工业仪表-q自动化装置, ,方法常用于触摸屏仅作为显示面板或仅有少量可 调变量输入的应用中。 参 考 文 献 [1] 钱芝忠. ̄rl-I-¥7-400H PLc的几种故障分析及处 2014,(3):88~89. [5] 张磊,范维浩.MPI网络技术在水厂中的应用[J]. 计算技术与自动化,2002,21(4):40~43. (收稿日期:20l6一l1—22,修回日期:2016—12—18) (上接第506页) 荐保志.离心式压缩机喘振分析及解决措施[J].中 [8] 徐惠敏.基于模糊控制的离心式压缩机防喘振控制 系统的研究[D].杭州:浙江工业大学,2007. 小企业管理与科技,2009,(4):258. 张涵.化工机器[M].北京:化学工业出版社,2005. 西安交通大学透平压缩机教研室.离心式压缩机原 理[M].北京:机械工业出版社,1980:185~186. [9] 蒋跃.气压机喘振线探讨[J].化工自动化及仪表, 2002,29(1):34~37. [10] 侯国安,周凯.离心式压缩机喘振原因分析及防喘 振措施[J].石油和化工设备,2015,18(9):62~ 65. 朱报祯,郭涛.离心压缩机[M].西安:西安交通大 学出版社,1989:175~l78. 俞金寿.工业过程先进控制(M].北京:中国石化出 版社,2002:129~l41. [11] 王志清.透平压缩机的调节运行与振动[M].北 京:机械工业出版社,1996:46~49. 万鹤鸣.浅谈离心式压缩机喘振故障分析[J].化学 工程与装备,2014,(1):107~109. (收稿日期:2016-1 1—20,修回日期:2017433—10) 

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