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箱型基础大体积混凝土底板砼浮浆整改措施

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1#筒仓箱基底板砼外观质量缺陷整改措施

一、外观质量缺陷描述

我施工单位9月8日下午拆除1#筒仓箱基底板侧面模板,拆除模板后发现砼外观质量缺陷。在筒仓的西面有胀模现象,出现蜂窝,且个别处有错台现象,高约0.3m,长度约10m;在筒仓的北面,构件表面麻面、起砂等缺陷,高约0.2m,长度约8m;在筒仓的东面。构件有错台现象,高约0.1m,长约5m。

二、原因分析

对以上各处质量缺陷我项目部管理人员及劳务作业班长进行了分析。在筒仓的西面胀模现象及错台形成的原因是:在砼浇筑0.3~0.4m时后,砼达到初凝,在浇筑第二层时,由于砼塌落度较大,测得最高达到280mm(配合比要求为180±30mm)且粗骨料稀少,砼浆较多,形成浮浆,在砼振捣过程中,作业人员没有掌握好振捣时间,出现了过振现象,加之模板加工不到位,出现了胀模,在胀模的一瞬间把要达到初凝的第一层砼侧模顶开,使第一层砼侧面出现了蜂窝。紧接着在振捣第二层时,由于胀模,不能振捣到位,流浆不能完全流入底部,形成了错台和蜂窝现象。在筒仓的北面,由于在振捣过程中,作业人员没有充分的振捣,使第一层和第二层出现了麻面和起砂的现象。在筒仓的东面,在砼浇筑第一层的过程中,产生的浮浆较多,在这振捣时,流浆顺着模板缝隙流下,形成了微小的错台。

三、处理方法

1#仓砼浇筑完毕,拆模后发现个别部位表面有浮浆,有一处砼表面存在蜂窝现象。项

目部技术部门根据现场存在问题分析后发现,底板侧面砼表面浮浆产生的原因主要有以下几方面原因:1、个别部位模板加固不够牢固,振捣过程中导致模板上部向外涨出。2、现场所来商品砼塌落度较大,经现场塌落度测试,已经达到280mm,振捣后砂浆流到下层浇筑的砼表面累计,形成浮浆。3、个别部位砼振捣过程中出现过振,导致模板微涨,砼砂浆下流,形成表面浮浆;对于一处蜂窝现象,有以下两方面原因:1、此处有下过梁且有柱子,钢筋较密而混凝土石子过大且振动棒不易振捣,导致侧壁振捣不实砼浆没有充分振捣出来。2、根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

鉴于以上问题,我项目部研究决定:1、对于表面有浮浆的部位,采取将浮浆凿除且继续向里开凿4-5cm,用清水冲洗干净后用同标号细石砼补齐,最后表面用砂浆收面且压光涂抹砼保护液。2、蜂窝处,将松散部位剔除干净,用清水冲洗干净,破损部分用环氧树脂砂浆修补,48h后用角磨机打磨干净,涂刷砼保护液。

榆横煤化卸储煤项目部

2012-9-9

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