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污水处理厂脱氨氮技术改造工艺分析

来源:榕意旅游网
China Science&Technology Overview 节能环保 污水处理厂脱氨氮技术改造工艺分析 郑瑞华 (商丘市污水处理费征稽处,河南商丘476000) 【摘要】某污水处理厂工艺改造将初沉池改为缺氧池,并与原有氧化沟串联,原氧化沟出水处增加内回流系统,将在氧化沟内已硝化的混合液回 流到缺氧池前端,以扩大生化池容积,增加污泥龄。该改造工程经过三年多的运行表明,出水氨氮稳定达1.5mg/1v ̄,"-F,具有一定的推广应用价值。 【关键词】污水处理厂技术改造污泥龄脱氨氮 硝化的缺氧容积。当后期需要控制出水总氮时,可在三级处理曝气 生物滤池中解决。为此,本期将原初沉池改造成具好氧/缺氧的氧化 沟,三沟各安装一台曝气机,可形成3个A/O的串联,仍能发生部分 反硝化反应。 (3)实际污泥龄核算。不增加缺氧区池容时,氧化沟总容积 准并顺利通过环保验收,运行稳定可靠。 V=27664m ̄o实际污泥龄:@co=0.5 X VX X/AX=13.72d,满足要 求。原氧化沟充氧量核算。需氧量计算。按达一级排放A标准,计算去 1工程改造 除BOD ,NH 一N和除氮的需氧量,核算原氧化沟内安装的转碟曝气 1.1设计进水水质及出水要求 机是否满足要求。原转碟曝气机充氧量和应增加的充氧量。标准总 本次改造出水要求NH,一N达 ̄IJGB18918-2002--级A标准,其它 需氧量:1388kg.O,/h,每组氧化沟内已安装4台转碟曝气机,每台标 级B标准。2008年1-3月实际平均进水及平均处理出水水质如表1。 准充氧量43.2 .0 台.h,16台转碟曝气机已有充氧量为691.2 .o/ 某污水处理厂于2002年5月建成投产,设计规模为8万吨/日;处 理工艺为普通活性污泥法氧化沟池型工艺,当时设计出水标准为老 标准二级,原有处理工艺对NH 一N没要求。改造后出水氨氮达到国 家一级A标准。污水处理厂在充分利用原有处理设施的基础上于 2008年10月进行工艺改造,2009年3月份出水氨氮达到国家一级A标 一1.2改造工艺确定 h,尚需增 ̄1696.8 .()’/h的充氧设备。 为使NH 一N和TN达标,改造原有生化处理工艺。改造工艺取消 (4)将原初沉池改造成缺氧池。将原初沉池改造成缺氧池,使三 初沉池,以便保留原水碳源用于反硝化;应扩大生化池容积,以增加 条沟串联。沉砂池来的原污水(4.OTym /d)和由新建内回流泵站送 污泥龄,应增设缺氧池以利反硝化;应在好氧区增加充氧量,以利 NH 一N硝化。本次工艺改造将初沉池改为缺氧池和原有氧化沟串 联,原氧化沟出水处增加内回流系统,将在氧化沟内已硝化的混合 液回流到缺氧池前端,使硝化液在丰富碳源情况下反硝化,实现脱 氮。在氧化沟内增加转碟曝气机,以增加充氧量,促进NH3-N硝化。 仍利用原有二沉池及回流污泥泵站,只是二沉池的回流污泥回流到 缺氧池前端。 1.3改造工程工艺设计 改造工程主要包括:初沉池改为氧化沟,拆除池内的刮泥机等, 来的混合液(12万m /d,内回流比300%)混合,先进入东沟,再进中 沟,后进西沟,在西沟原出水堰溢出至原氧化沟。三沟进水端中部分 别安装一台曝气机和潜水搅拌机。 (5)曝气设备确定。氨氮硝化需增加充氧量696.8kg.O h, 和一期工程现有曝气设备的充氧能力相当。经多方考察并根据 本工程实际,最终确定采用海神曝气机,安装在由原初沉池改造 成的缺氧池和老氧化沟内,共安装10台,每台37.5Kw,充氧量 94.5kg.O2/h。 沟内安装浮动式表曝机和潜水搅拌机。每组氧化沟增加一台浮动式 表曝机,以满足氨氮硝化的需氧量。每组氧化沟出水堰附近新建内 回流泵站集水池,每池内安装潜水轴流泵3台(2用1备),共安装12台, 其作用为将混合液回流到缺氧池。增加二氧化氯消毒系统,即增加 加氯间及消毒接触池。其余设备仍按现状运行。 (1)设计流量。日平均旱季设计流量:Q=8000mn。/d,总变化系数 Kz=1.3。缺氧池(原初沉池)设计水量均按旱流量计算,II ̄Q=8万m / d。其他工艺参数:水温T=12"C l y+=O.9lMLSS=4500mg/1,MLVSS/ MLSS=0.45;K =0.05kgNO -N/kgMLSS.d。原4组氧化沟总 容积18916m3,作为好氧区容积不够,故初沉池改造需将其中—部分作为 好氧区。在冬季低温时MI Ss应为5000mgA。好养区的污OgBOm 负荷: 2改造后的处理效果 工程改造后,各项出水指标大为改观,效果显著。2009年3月一 2013年12月实际平均进水及平均处理出水水质如表2。 不难看出,改造后的氨氮出水水质远远优于((城镇污水处理厂 污染物排放标准))(GB18918-2002)的一级A标准,出水总磷、总氮也 优于一级B标准,达到了设计目标。 3结语 该工程投入使用五年多来运行稳定,出水氨氮稳定达一级A标 准,为淮河流域污染减排发挥了重要作用。 参考文献: 8S==o.1l8Kg.BOD/Kg.MISS.d,F『 s::o.236Kg.BOD/Igg・MISS・d。 [1]gv自杰主编.《排水工程》下册(第四版). (2)初沉池改造计算。如将原初沉池改造为缺氧池,其总容积为 [2]《=城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程> ̄(COO60—94)8532m3,此次一期改造以硝化NH。一N为主要目的,可不满足完全反 [3 室外排水设计规范>XGB50014-2006). . 表1 项目 平均进水 C0D 274.2 2008年1—3月实际平均进、出水水质表 BODs 107.4 SS ll4.3 TN 49.3 单位:mg/I NH3一N 42.5 TP 4.1 pH 7.7 平均处理出水 38.5 10.5 19.9 35.7 31.1 1.4 7.7 要求出水水质 60 20 20 20 5(8) l 6——9 表2 2009年3月一201 3年12月实际平均进、出水水质表单位:mg/l(PH除外) 项目 COD BOD5 SS TN NH3一N TP PH 平均进水 平均处理出水 要求出水水质 304.3 28.4 60 l17.5 10.5 20 204.3 l3.9 20 49.5 l5.2 20 42.5 1.o2 5(8) 3.9 0.49 1 7-8 7.8 6~9 作者简介:郑瑞华(1964---),女,河南商丘人,本科,河南省污水处理专家,研究方向为污水处理运行管理。 201 4#11月上¥21期总第201期 5 

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